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发布时间:2013/6/22

 湖北黄石市劲牌公司,近几年来,认真贯彻落实工信部及省市有关部门的指示精神,大力开展节能,成效显著。这是中国工业报记者日前从该公司采访时获悉的。
     实现循环再利用。劲牌公司在2006就顺利通过ISO14000环境管理体系认证,将环境保护融入到员工日常的生活、工作中,让全员参与到环境保护中去,实现变废为宝,循环再利用。公司将处理达标的污水用于公司绿化、冲厕所,并免费提供给环卫作为城市路面清洁用水,2010年至今,公司中水利用量达到5万吨。投资400万元将污水处理过程中产生的沼气进行利用,年沼气利用量达到137万立方,减轻了温室气体对大气环境的影响,产生经济效益150万元。将产生的药渣进行堆肥后用于公司厂区内的绿化施肥,减少了化肥的用量;兴资500万元建成的酒糟饲料加工厂,每年生产的12000余吨高蛋白优质饲料,实现了酒糟完全回收利用。实施沼气热能利用改造,将沼气进行回收利用沼气发电、沼气热水锅炉等,实现沼气热能利用,并减少了温室气体的排放。
    此外,劲牌公司还在提高员工的环保意识上狠下功夫,努力让员工建立起可持续发展的长远观念,使员工在主动从自身做起、从身边小事做起的过程中,让低碳环保工作常态化,节能工作习惯化,将清洁生产、低碳经济理念贯穿于产品的设计、生产和销售服务等整个产品生命周期过程中,积极创建“资源节约型、环境友好型”企业。

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据了解,劲牌公司创建于1953年,历经六十年的稳步发展,现已成为一家专业化的健康食品企业。产品从单一的白酒发展成为以保健酒为主,健康白酒、生物医药为辅的健康产业结构。并拥有面积350亩的保健酒工业园和930亩的原酒生态园,年生产保健酒的综合能力达到16万吨。2012年,劲牌实现销售额56亿元,上交税金逾14亿元人民币。直接用于公益慈善事业投入4810万元。今年1-5月,在多种不利因素的背景下,仍实现销售收入22.5亿元,上缴税金7.5亿元。
    有关资料表明,该公司2006年 ,被黄石市授予“环境友好企业、环境保护工作先进单;2007年授予劲牌公司“绿色使者”奖牌;2007年,劲牌公司被评为“十佳和谐型民营企业”;2008年劲牌公司被评选为“最具社会责任感企业”;2008年劲牌公司被评为“最具节能减排企业”; 2009年,中华慈善总会授予劲牌“中华慈善突出贡献单位”;2010年劲牌公司入围“2009年金蜜蜂企业社会责任” ;2011年被评为“省企业精神文明建设杰出贡献单位”;2011年被中国环境报评为“十大碧水环保先锋企业”;2012年被轻工联合会评为“中国轻工业酿酒行业十强企业”;2012年荣获“湖北省创新型企业”和湖北省“中药现代化科技示范企业” 的称号。
    劲牌公司是如何开展节能减排工作的?该公司副总裁夏振千在接受本报记者采访时说,2005年,公司成立了环保管理部门,不断优化环保管理机制,形成了“分厂自主管理、公司统筹监管”的至上而下的环保管理模式。将环境保护、节能降耗、低碳减排工作,作为了公司战略统筹的重点,将“节能减排、绿色环保、和谐发展”的理念,全面落实到生态文明建设和环境保护的各项要求中。具体做法是:
    完善环保责任制度。2011年,劲牌公司首次与各分厂负责人签订了环保目标承包责任状,将环保管理工作作为“一把手”工程来抓。2012年公司进一步加强环保责任制建设,将环保管理范围进行了延伸,推行环保三级责任管理,让环保管理从上到下,层层落实责任。公司建立了各项环境管理制度,并不断完善;对已发现的不符合项坚决进行治理,做到早发现、早解决。
    积极开展环保技术创新。近年来,劲牌公司在环保设备、设施投入、技术引进、升级改造方面的投入达到8251万元,年环保设施运行费用400万元。通过对环保设备设施的升级改造,减少污染物排放。在污染物排放控制指标方面,制定了高于国家标准的内标。在废水的治理方面,公司通过新技术、新设备削减污染物的排放量。2012年度公司排放废水95.1万吨,COD小于30mg/L排水量占比90%,COD去除率达到99.5%,削减了8270吨COD的排放。在废气治理方面,公司先后投资700万元,将公司总部三台燃煤锅炉更换为燃气锅炉,将原酒厂燃煤锅炉麻石水膜除尘设施改造为双碱湿法脱硫除尘设备,改造后锅炉废气各项污染物指标均低于《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段标准。2012年劲牌公司削减SO2排放量46.25吨。
    实现工艺节能减排。2011年公司枫林酒厂通过应用低压蒸粮、控温糖化培菌、低温发酵和机械化蒸馏等新技术,对白酒传统酿造进行工艺改造,年节标煤7500吨,年节134.5万吨,减少废水排放14万吨。2011年公司枫林酒厂改锅炉炉外脱硫为炉内脱硫,引进循环流化床锅炉,并严格控制燃煤含硫量,从源头消减了二氧化硫的产生量。加强蒸馏冷却器的运行管理,提高冷却器的冷却效率,减少冷却水的使用量。机械熬糖工艺技术引进,2012年公司劲牌酒厂对原手工熬糖工艺进行改造,用清洁能源(电力)替代化石能源(焦炭),避免二氧化硫和氮氧化物的产生和排放。2010年公司劲牌酒厂、雅兴包装公司改燃煤锅炉为燃气锅炉,用清洁能源(天然气)取代化石能源(原煤),减少二氧化硫和氮氧化物的产生和排放。
    加强生产过程控制。2012年公司毛铺酒厂通过引入气浮处理设备、配置板框压滤机对原水黏糊物进行处理,降低了厌氧系统进水负荷,提高了厌氧处理效率,同时减少厌氧出水悬浮物,降低曝气池负荷,提高了污水出水质量。2012年劲牌酒厂引进真空转鼓过滤系统,对洗机、洗罐废水中的活性炭和硅藻土进行固液分离处理,并对酒体残液进行处理回收,大幅降低了废水污染物浓度,提高了污水处理效率,并降低了处理成本。加强蒸汽、冷媒水管道的保温管理,减少能量损耗。2012年枫林酒厂实施冷却水循环利用系统改造,将蒸馏冷却水进行冷却处理后循环利用,年节约水资源140万吨,同时解决了枯水期生产取水问题。LED灯节能改造,实现照明节能。2012年公司各生产厂将原普通节能灯(T8日光灯管、金卤灯等)更换为LED灯,在提高照明照度的同时,节电50%。
    提高末端治理效率。2010年,公司毛铺酒厂引进应用热管省煤器,将原铸铁省煤器改造为热管省煤器,提高换热效率,减少排烟热损失。烟气脱硫除尘改造,2012年枫林酒厂、毛铺酒厂将烟气处理设施麻石除尘器改造为双碱湿法脱硫除尘系统,提高脱硫除尘效率,减少二氧化硫和烟尘的排放。2012年枫林酒厂、毛铺酒厂主动开展污水除磷、除氮工艺试验,根据白酒行业污染物排放标准要求,对废水中的总磷、总氮进行综合处理后达标排放,并在公司推广应用。2013年枫林酒厂建设烟气排放在线监测系统,对锅炉烟气污染物排放情况进行在线监测,向社会公布污染物排放情况,接受公众监督
 

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