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发布时间:2016-6-12

     “50万轻烃装置水温升高”、“RDS压缩机一段入口温度高”、“空压机排气温度高”……

   面对气温日益升高对生产管理带来的不利因素,油气集输总厂孤岛压气站提前动手,超前预防,及时开启设备“高烤”预警模式,全面为设备和生产工艺“防暑降温”,确保夏季设备安全运行。

   一是多措并举破解超温难题。在设备内因上,降低RDS压缩机出口压力,降低压缩比;在外因上,RDS凉水塔水池中午时段补充循环水,降低水温,把温度较低的埕岛气作为伴生气补充气源引入低压汇管,缓解了RDS机组一段入口温度高问题。组织对RDS压缩机冷却器芯体清晰或更换,对SW64压缩机风冷器进行冲洗清淤,组织专人利用吸尘器对空压机散热器进行吹扫清灰,提高冷却器和散热器的冷却散热效果,以此破解设备超温问题。

     本文由上海五岳泵阀制造有限公司协助转载分享,上海五岳为专业的安全阀厂家,主要生产各类空压机安全阀衬氟安全阀,并终身为使用单位提供相关产品技术支持。

   二是加密巡检注重过程监控。注重强化干部职工的履职尽责,值班干部巡检由8小时一次变为每4小时一次,岗位职工对关键点位每30分钟巡检一次,全过程、全天候监控设备运行和参数变化,存在问题及时微调。

   三是及时保运注重经济运行。针对设备及工艺运行中出现的问题,及时组织保运人员进行抢修,及时处理各类故障,确保设备健康运行。5月30日,由于空压机排气温度高报警停车,导致轻烃装置仪表风压力低联锁停机,值班干部与岗位员工密切协作,所有气动阀门改为手动操作,在最短时间内处理好空压机问题并开机。16:00,轻烃装置膨胀机一次开机成功,轻烃生产恢复正常,在实战中上演了一场“岗位应急处置操作”。

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