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您的位置:上海五岳安全阀 >> 行业资讯 >> 巴陵石化橡胶部优化工艺节能降耗挖潜
发布时间:2012/6/20

巴陵石化合成橡胶事业部深化精细管理,营造浓厚的节能挖潜“比学赶帮超”氛围,持续优化各装置工艺,挖掘节能降耗潜力。今年1至5月,该事业部累计同比节能2330吨标油,节能挖潜价值530多万元,名列公司各单位前茅。上海五岳专业生产各类空压机安全阀弹簧式安全阀美标安全阀安全阀蒸汽减压阀气体减压阀电动球阀

  该事业部加强定额计划管理,将节能节水指标分解落实到基层单位,在经济责任制考核中,将节能节水指标按季度考核兑现到车间。他们利用对标管理机制,纵向对比装置最好水平、横向对比同行最好水平和世界先进水平,分三档设立标杆值,作为“比学赶帮超”的常态工作;继续抓好已有节能技改项目的优化运行,持续优化8条“三釜凝聚”生产线和SBS车间内部软水管网,降低装置能耗。

  该部水汽车间跟踪消除聚合、聚丙烯车间的循环水窜水点,减少循环水补水量;SBS车间整改循环水跑水点;质检中心实施厕所冲洗用具改造以及用水日分析管理,减少水浪费;聚丙烯车间优化工艺,调整凉水塔反洗次数,严格执行工艺指标,控制反应平稳,根据工况及时关小溢流水阀,减少工业水用量;新投产的年产6万吨顺丁橡胶技改项目采用节水技术,其胶液罐尾气回收系统实施碱洗塔回收技术,停止胶液罐顶原喷淋用水。

  该事业部持续对SBS、SEBS、聚丙烯、顺丁橡胶等装置实施技术改造,优化工艺,降低能耗。5月份,他们对SBS装置实施蒸汽喷嘴改造,减少了凝聚和后处理工序的蒸汽消耗,通过工艺过程和设备运行调优,进一步降低了装置能耗,装置能耗较计划指标下降37.7千克标油,同比去年下降34.8千克标油。SEBS装置生产流程运行正常,塔系蒸汽余热和凝结水量得到充分利用,减少了凝聚岗位的蒸汽用量;通过强化大型机组设备运行管理,对研磨机等关键设备进行检修及维护,降低运行阻力,降低设备空转率,有效降低电耗,5月装置能耗较计划指标下降114.5千克标油,较去年同期下降82.8千克标油。

  该部统计表明,今年前5个月,全厂软水消耗同比去年减少1.6万吨,降幅21.79 %;工业水消耗比计划进度减少9万多吨,降幅近14个百分点;电耗同比上年减少200多万度;低压蒸汽消耗同比上年减少4.2万吨,降幅超过10%。

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