6月18日从巴陵石化烯烃事业部获悉,5月份,该部炼油装置综合能耗由原来的66千克标油降至55.77千克标油,创1998年建成投产以来历史最好水平。1至5月,该部炼油装置平均综合能耗60.57千克标油,同比去年下降5.73千克标油,节能价值740多万元,名列公司9个直属单位第二。
该部负责人说,这是苯乙烯装置重油催化裂化热联合改造项目建成投产后,在节能降耗方面的贡献体现。年产12万吨苯乙烯装置投产后,现有蒸汽将得到充分利用,年节能价值可达1400万元。上海五岳专业生产各类空压机安全阀、弹簧式安全阀、美标安全阀、安全阀、蒸汽减压阀、气体减压阀、电动球阀.
据介绍,烯烃事业部炼油催化装置2009年实施质量升级改造后,新工艺所需反应热减少,蒸汽压力能、烟气热能、烟气化学能没有完全回收,以致炼油装置综合能耗基本维持在66千克标油左右的高耗水平,降耗亟待突破瓶颈。
对此,该部根据整体发展规划,研究论证炼油装置节能减排的最佳路线。他们根据建设年产12万吨苯乙烯装置的实际,提出了“苯乙烯装置——重油催化裂化热联合改造”思路,将催化装置外取热器扩能改造,提高烧焦效果,利用催化再生器的过剩热用来发生3.5兆帕饱和蒸汽;新建1台余热锅炉实现新旧锅炉并联运行模式,完全回收高温烟气的热能及化学能生产过热蒸汽,由此增产的蒸汽供苯乙烯装置使用。热联合改造作为苯乙烯建设项目的配套工程获总部批复。该项目实施后,每小时可为苯乙烯装置提供18至26吨蒸汽,占苯乙烯装置蒸汽消耗总量的四至五成。
该项目在改造中面临设计、施工难度大等困难,属“夹缝”中布局改造。对此,项目部反复优化设计方案,做好施工前期准备。去年7月,炼油装置停工检修,热联合改造项目同步施工,历时45天完成施工,8月20日一次开车成功。
这一改造解决了催化反应取热瓶颈,充分利用了烟气能量。对比改造前后的能耗统计数据,仅从利用过剩热多发生蒸汽和提高烧焦率两项指标来看,炼油装置平均综合能耗较改造前降低2.93千克标油和2.34千克标油,节能成效明显。随着年苯乙烯装置的开车投产,热联合改造的潜在效益将得到更充分发挥,进一步推动巴陵石化炼油装置的清洁生产、节能减排。
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